2022-01-18 作者 :旋风数控网 围观 : 0次
今天给各位分享数控机床坐标轴原点不动的知识,其中也会对数控机床x轴不动坐标动进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、可以这样解决:检查刀库定位开关:刀库定位开关是用来检测刀库的位置的,如果开关损坏或者调整不当,会导致刀库不能转动或转动不到位,需要更换或者调整开关。
2、第一种是修改机床软限位参数,楼主情况似乎是X轴最大值设置的不够大。如果是广州数控的系统,修改系统47号参数可以解决 第二种方法,就是在关电的情况下,手动把X轴机械往外拧。拧得靠近开关位置为宜。
3、检查脉冲编码是否断线,当数控机床更换、拆卸电机或编码器后,机床会有报警信息,编码器内的机械绝对位置数据就会丢失。机床回参考点后发现参考点和更换前发生了偏移,这就要求重新设定参考点。
4、关闭机床电源,把X轴上的行程开关随意按动几次。并且清理上面的灰尘杂物。然后,机床上电开机,回原点。有疑问请继续追问,满意请采纳为最佳答案!手机提问请点击右上角的“采纳回答”按钮。
1、一般是零点开关进油进水造成零点开关里面锈蚀,接触不良,或开关的滚轮压下后,弹不出来。或零点开关的线到系统的输入信号(减速信号)断线,造成PLC没有接收到减速回零信号。也可能是零点行程挡块松动了。
2、是因为轴没有回原点故障造成的,只需要选择开关,调到点回复档,相应的轴回一下原点即可解决。数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。
3、第一种是修改机床软限位参数,楼主情况似乎是X轴最大值设置的不够大。如果是广州数控的系统,修改系统47号参数可以解决 第二种方法,就是在关电的情况下,手动把X轴机械往外拧。拧得靠近开关位置为宜。
4、很正常啊,看图片你那机床是发那科系统的,这种系统的机床关机后再开机就需要将坐标轴归零,否则机床会一直报警。
5、首先,关于加工中心X轴和Y轴无法回到位的问题,常见的原因可能是机械部件有损坏或者调整不当。你可以先检查导轨、滑块、伺服电机和驱动器等关键部件是否正常工作。如果发现任何异常,需要修复或更换受损的部件。
检查脉冲编码是否断线,当数控机床更换、拆卸电机或编码器后,机床会有报警信息,编码器内的机械绝对位置数据就会丢失。机床回参考点后发现参考点和更换前发生了偏移,这就要求重新设定参考点。
z轴驱动器有故障了,打开电器箱看一下驱动器上什么报警代码,解除掉Z轴报警后再回零试试。
第一种是修改机床软限位参数,楼主情况似乎是X轴最大值设置的不够大。如果是广州数控的系统,修改系统47号参数可以解决 第二种方法,就是在关电的情况下,手动把X轴机械往外拧。拧得靠近开关位置为宜。
需要进入编辑状态,然后按复位键,程序才会回到初始点(光标回到程序开头)。
1、一通电就报警,你的主马达是 私服马达 。 待报警后在不关电的情况下 查看电箱里的驱动报警提示号 2 通电后不报警,在给出主轴MO3 或 MO4 信号时运转报警,方法同上。
2、是因为轴没有回原点故障造成的,只需要选择开关,调到点回复档,相应的轴回一下原点即可解决。数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。
3、主轴伺服控制器或变频器出现故障; 主轴伺服电机回路故障; 系统传感器损坏。
1、如果硬件没有问题的话,手动将z轴移动一段距离,保证编码器旋转一圈以上,然后断电,再通电,手动移动后再回零。
2、自己重新设一下原点就好了,改1815这个参数,很方便的。按你说的,你Z轴回零采用的应该是绝对位置编码器,所以掉电遗失,看1814是不是变成0了。
3、复位退到安全位置。如果软限位报警了,就是轴线走得太远了,可以直接复位退到安全位置,还有一种情况是原点丢失了。唯一解决方法是Z轴重校机电同步。
4、因为Z轴受到过不应有的机械碰撞,使轴运行与电信号(伺服电机尾部编码器定位反馈信号)失同步。所以当进入自动运行态,Z轴偏差超值而报警。
根据你的描述,应该是联接电机和丝杠的联轴节松脱了。请检查一下。如连轴节没有松脱,那么就是杠出现故障了。
丝杠转的话,就是机械滚珠丝母那坏了,如果不转,看下伺服电机转吗,电机要不转,那就是系统坏了,就是电器系统的事了。
根据西门子说明书产生这个故障的原因可能是机械负载过大、伺服控制电源出现问题、伺服电动机出现故障等。本着先机械后电气的原则,首先检测X轴滑台,手动盘动X轴滑台,发现非常沉,盘不动,说明机械部分出现了问题。
关于数控机床坐标轴原点不动和数控机床x轴不动坐标动的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。